2025年6月6日 15:16
近日,中銀電化糊樹脂聚合工段清釜作業(yè)發(fā)生了大變革,將原本受限空間作業(yè)轉變?yōu)椴皇芟薜墓ぷ?,將原本需要花費兩天多時間準備才能進行的清理工作,縮短至僅需一小時,顯著降低了成本投入,為企業(yè)的高效運營注入了強勁動力。
洞察瓶頸,精益破局
受限空間作業(yè),作為生產流程中風險極高的環(huán)節(jié),一直是安全生產管理的重點與難點。在糊樹脂生產傳統(tǒng)工藝中,進入聚合釜內進行受限空間作業(yè)似乎成了“唯一”選擇,這不僅耗時費力,還存在諸多安全隱患。
樹脂部安全員趙文斌,憑借敏銳的洞察力與對精益化管理的深刻理解,在審核清釜作業(yè)票證時,大膽設想:“是否可以通過改進作業(yè)方法,從根本上規(guī)避受限空間作業(yè)帶來的安全風險?” 這一設想并非憑空而來,而是基于對生產流程的深入分析與對精益化管理理念的踐行。早在2023年,他提出“把人工下釜放置濾網改為使用工具放置”的作業(yè)方法,這一看似微小的改進,卻有效規(guī)避了一次受限空間作業(yè)風險,并在實際清釜工作中得到成功應用。
持續(xù)優(yōu)化,精益驗證
今年,趙文斌進一步提出“更改清釜方式避免受限空間作業(yè)”的合理化建議,這一建議得到了部門領導的高度重視。工段協(xié)調各方力量,反復試驗、精心求證,最終成功開發(fā)出全新的清釜方法。
新方法的核心在于,清理冷凝器時不再提前放置濾網,而是先關閉釜底閥和排污閥,釜底下封頭加少量水封住出料管,讓清理下來的塑化片隨沖洗水落到釜底,懸浮在沖洗水中。清理作業(yè)完畢后,打開底閥和排污閥,同時間斷開啟攪拌,夾帶著塑化片的沖洗水利用攪拌產生的漩渦排出釜外。這一創(chuàng)新方法,不僅巧妙地規(guī)避了受限空間作業(yè)風險,還極大地提高了作業(yè)效率,每次清理聚合釜冷凝器時,只需消耗約8立方水就能順利完成清釜作業(yè),相較于傳統(tǒng)方法,水資源的浪費大幅減少,成本投入顯著降低。
成果落地,精益賦能
近期,聚合工段采用該方法陸續(xù)完成了其余聚合釜的清理工作,方法穩(wěn)定可靠,不僅有效解決了當前的生產難題,更為同類作業(yè)提供了可借鑒的改進思路。
新開發(fā)的清釜方法,徹底改變了以往清釜時需要兩次人工下釜、兩次辦理受限空間作業(yè)證的舊習慣。清釜準備時間從原來的2天縮短至1小時以內,這意味著企業(yè)可以將大量原本用于準備作業(yè)的時間,重新投入到生產運營中,極大地提高了生產效率。更重要的是,完全避免了受限空間作業(yè)風險,省去了加裝盲板的繁重工序,不僅降低了勞動強度,還減少了因安全防護措施所需的人力、物力投入,進一步降低了成本。
這一創(chuàng)新實踐,不僅有效解決了當前的生產難題,更讓中銀電化深刻認識到,面對重復性作業(yè)任務,企業(yè)不應滿足于現狀,而應主動作為,深入分析問題本質,細化操作流程,持續(xù)探索提升效率、降低勞動強度的可行方法。同時通過持續(xù)的精益化管理實踐,中銀電化將不斷減少時間浪費與成本投入,提升企業(yè)的核心競爭力,向著更高的目標穩(wěn)步前行。
來源丨濟寧能源集團公眾號
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